[邯郸新闻] “1月初,我们成功对4号加热炉实施了炉内辐射传热创新改造。运行一个多月以来,加热钢坯煤气用量吨钢降低了10立方米以上,平均节能率在10%左右。”在邯钢新区热连轧生产线,技术员潘竟忠告诉记者,由于煤气用量减少,二氧化碳等废气排放也随之降低,实现了节能环保双赢。
据介绍,邯钢坚持把节能环保新技术应用于生产中,低碳生产从源头抓起。此次加热炉节能改造,应用的是加强炉膛辐射传热新技术。通过在炉衬内表面安装具有专利技术的黑体材料,在保证原有炉膛结构和炉内气流分布的基础上,提高原有炉衬的辐射面积和辐射系数,实现热量在炉膛内的高效利用。该技术投入使用以来,节能效果明显。吨钢加热使用煤气量,由原来的128立方米降到目前的117立方米。2月份,该厂4号加热炉累计生产13万吨,一立方米煤气价格0.37元,一个月节能创效50余万元,全年创效在600万元以上。 记者了解到,该厂有4台同类型加热炉,3台正常运行,1台备用,计划到年底全部进行改造。
邯钢依靠科技进步从源头上防治污染,在工业“三废”上大做文章。把高炉、焦炉、转炉等煤气全部进行回收,在满足生产工序使用的同时,富余煤气全部作为“绿色发电”的动力能源进行循环利用。今年1、2月份,邯钢利用煤气累计发电5.55亿度,按照350克标准煤发1度电,可节约标煤19.4万吨,能装满3000多节火车车厢,大量减少了二氧化碳、二氧化硫等污染物排放。与此同时,邯钢的工业废水实现全部循环利用、高炉废渣等“吃干榨尽”,“废物”全部变成了“宝物”。
目前,邯钢正在实施和谋划利用除尘灰、瓦斯灰提锌项目和钢渣、水渣生产矿渣微粉等节能减排项目,它们将成为邯钢新的节能环保效益增长点。